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作者:华智天诚6s管理专家 发布时间:2023-12-07 18:06:07 人气:0
摘要:松信精益6S管理项目从4月17号开始启动到4月28号顺利完成第一阶段推进工作,历时12天,在华智天诚杨老师的带领下,从启动会到培训展开到样板区推进,样板区扩展,评比考核,企业从原来的脏乱无序,到整洁有序,发生了翻天覆地的...
松信精益6S管理项目从4月17号开始启动到4月28号顺利完成第一阶段推进工作,历时12天,在华智天诚杨老师的带领下,从启动会到培训展开到样板区推进,样板区扩展,评比考核,企业从原来的脏乱无序,到整洁有序,发生了翻天覆地的变化。
工作汇报
从第一天启动大会开始,大家响亮的口号,铮铮誓言,体现出大家想要改变的决心。启动会结束后,杨老师马上组织松信人员进行6S管理培训,详细讲解6S管理的概念,认知,6S标准,6S推进要点。培训完成后,带松信领导干部到现场确定三大样板区域,组织人员对三大样板区域进行高标准整理清扫推进,同时动员全体人员对各自区域进行整理清扫,整理清扫完成后,现场一切焕然一新,以前的跑冒滴露不见了,以前的黑油油的污渍不见了。
焊接车间人员利用大家下班时间,晚上加班加点到凌晨1点,把焊接各工位的地面用黄色油漆划了一条条美丽的线条,工作区、物料放置区、周转区、不合格品区,各区域标示清晰。
于4月22号,展开了对三大样板区验收,经验收全部合格,并颁发相应的证书,除了焊接区,其他各区域也在全面铺开大整顿,后面几天时间,各部门根据自己部门实际情况,进行大清扫,自主评价验收,自主建立临时标示。
整个过程改善的有形成果和无形成果非常明显,主要体现如下:
优秀改善亮点
整改
缺失及原因:
VIP通道看板墙看板风格迥异,看板张贴逻辑顺序不合理;
看板尺寸大小差异较大,且张贴间距、高低没有标准和基准,导致观感不够好;
4.8*1.2m看板版面缺少企业VI且内容空洞。看板前物料无序堆积且略显杂乱。
整改后
措施及效果:
按2.4*1.2m统一现有看板尺寸,并根据VI统一看板页眉页脚风格;
1结合企业VI重新设计和制作4.8*1.2m看板贴膜,让内容聚焦全员、聚焦品质;
安装高度均与4.8*1.2m看板一致,各管理看板间隔50mm安装。且物料码放整齐有序。
整改前
缺失及原因:
料架空间利用率不高,账物卡一致度有待提升;
库房整体区域划分和布局规划不足,未见完整的、系统的仓储目视标识。
整改后
措施及效果:
对库房进行大盘点和彻底整理,合理改装料架,提高物料上架率;
针对必要库存物资重新进行区域和布局规划,布局规划需考量先进先出因素;
建立初始区域标识、料架标识、仓位标识和物料索引牌。
整改前
缺失及原因:
氩弧焊工位地面定置线条不够醒目;
地面定置方式过于碎片化,整体感不强,约束力不足。
整改后
措施及效果:
预留作业人员出入通道和气瓶进出通道,并以黄色斜纹线醒目标示;
整体绘制待加工、已完工物料托出入方向限位线,确保整体感和约束力。
整改前
缺失及原因:
芯体组装工位料车、料框、料托种类多、型式杂,地面定置线条缺失或不够醒目;
辅助工作台型式不规范,钢质垫板就地码放导致存取不便。
整改后
措施及效果:
在符合作业半径最小且不失布局柔性的原则下,进行布局优化,并通过线条锁定布局;
钢质垫板盛放架制作,各料车向柔性化、分类定置和安全可靠方向持续改善。
分类 | 数量 | 备注 |
改善数量 | >205件 | 根据各团队报告和现场成果估算 |
亮点数量 | 95件 | 根据各团队报告和现场成果准确计算 |
消除隐患 | 27处 | 未完全统计 |
成果扩展 | 44处 | 未完全统计 |
空间节约 | 腾出空间34.9m2 | 呆滞处置后还有很大的提升空间 |
效率提升 | 平均22% | 查找及存取效率 |
节约工时 | 106H/月 | 节约工时累积效果主要体现在查找和存取 |
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